Diferencia entre revisiones de «Fox2AX12»
(Página creada con 'Esta pagina detalla como fabricar un conversor para conectar motores [http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en Dynamixel AX-12A] usando el [http://www.acmesystems.it/?id=DPI Debug...') |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Se diseño el siguiente circuito | Se diseño el siguiente circuito | ||
+ | |||
+ | == Hacking DPI == | ||
+ | [[Archivo:fox_dpi_hacking.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Design Fox2AX12 PCB == | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:fox2ax12_pcb.jpg]] | ||
+ | |||
+ | {{TODO|link para bajar el kicad del proyecto}} | ||
+ | |||
TE recomiendan que tengas un pull-up de 10K en el bus; | TE recomiendan que tengas un pull-up de 10K en el bus; | ||
Línea 25: | Línea 37: | ||
− | JACK DC [[Archivo:jackdc.jpg]] | + | JACK DC [[Archivo:jackdc.jpg|CONN_JACK_DC|]] |
CONN HEADER 3POS 2.5MM R/A TIN [[Archivo:conn_ax12.jpg]] | CONN HEADER 3POS 2.5MM R/A TIN [[Archivo:conn_ax12.jpg]] | ||
RISISTENCIA DE 10K [[Archivo:resistor10k.jpg]] | RISISTENCIA DE 10K [[Archivo:resistor10k.jpg]] | ||
Línea 35: | Línea 47: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:fox2ax12_deploy2.jpg]] | ||
+ | [[Archivo:fox2ax12_deploy.jpg]] | ||
+ | [[Archivo:fox2ax12_left.jpg]] | ||
+ | [[Archivo:fox2ax12_top.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Conclusiones == | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:fox2ax12_splash.jpg]] |
Revisión del 16:22 9 feb 2012
Esta pagina detalla como fabricar un conversor para conectar motores Dynamixel AX-12A usando el DebugPortInterfase (DPI) de la FOX Board G20].
Utilizar los debug ports de FOX BOARD para utilizar los conectores de los ax12
Se diseño el siguiente circuito
Hacking DPI
Design Fox2AX12 PCB
link para bajar el kicad del proyecto
TE recomiendan que tengas un pull-up de 10K en el bus;
EL DebugPort contiene un conector extra (que no se encuentra soldado) con un USART de 5V.
Foto debugport sin tocar, como viene de fabrica
Lamentablemente esto no es cierto en el echo que el TX de ese puerto esta en corto con el TX del bus USART 3.3v y no llega a 5 voltios SIN EMBARGO este voltaje es suficiente para que el AX12 lo considere como un 1 logico.
como no se puede desabilitar la trasmicion en el debugPort
el USART en stamby mantiene un voltaje de 5V
con la resistencia queda el pull up
JACK DC CONN HEADER 3POS 2.5MM R/A TIN RISISTENCIA DE 10K DISEÑO DE LA PLACA ES GPL el archivo lo puedes bajar de aqui: Título del enlace